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0530-6291333解決焦化廢水零排放的措施
焦化廢水
焦化廢水零排放措施一直是鋼鐵企業(yè)專業(yè)水處理的一大難點,也是政府環(huán)保部門控制的重點。分析了焦化廢水處理的現(xiàn)狀,闡述了實現(xiàn)焦化廢水零排放的管理和實際措施以及焦化廢水零排放的意義。
1。焦化行業(yè)是一個高能耗、高污染、資源型的行業(yè)。在焦化和氣體凈化過程中,產(chǎn)生大量廢水,含有揮發(fā)性酚、氯化萘、氨氮、硫化物等污染物,難以處理[2】。目前,焦化廢水處理后的回用主要是被高爐渣吸收。隨著生產(chǎn)負荷的不斷增加,焦化廢水產(chǎn)生量與消耗量之間的矛盾將逐漸暴露出來。高爐水渣消耗的焦化廢水量僅占焦化廢水產(chǎn)生量的十分之一。結(jié)果,每天約有4000噸焦化廢水不能再利用,高爐水渣處理焦化廢水過程中出現(xiàn)渣泡等問題,嚴重制約了焦化廢水的利用。在日益嚴格的環(huán)保要求下,焦化廢水的解決迫在眉睫。
酸堿度,作為基本污水指標,必然會成為供需熱點,這對于E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極等廣大制造商來說是一大好處。美國BroadleyJames作為美國BroadleyJamesE-1312的老牌制造商,必將為中國的環(huán)境保護帶來可觀的經(jīng)濟效益。我們生產(chǎn)的pH電極經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,檢測準確。廣泛應用于各級環(huán)保污水監(jiān)測及污水處理過程中。
2。推廣措施
焦化廢水零排放根據(jù)“源頭減量、過程控制、端到端開源”的總體思路,焦化廢水減量應從源頭抓起。同時,高爐水渣等用戶應逐步增加焦化廢水的消耗,以平衡焦化廢水的生產(chǎn)和消耗,z終實現(xiàn)焦化廢水零排放。
2.1焦化廢水資源化
在焦化、氣體凈化和化工產(chǎn)品精制過程中,會產(chǎn)生殘留氨水和工藝廢水。這些廢水是焦化廢水的主要成分,如表1所示:
2.1.1酸性氣體冷凝液回用減少
煤精制硫酸銨酸性氣體的冷凝水原進入氨罐,氨蒸發(fā)后得到苯酚氯化萘廢水。酸性氣體的冷凝水量約為15m3/h,酸性氣體冷凝水可以作為酸洗塔的補充水。通過泵提升升級和管道布線優(yōu)化等方式。酸洗冷凝水10m3/h泵送到酸洗塔頂部代替純水補充水分,剩余的5m3/h泵送到氨罐,z終實現(xiàn)了10m3/h焦化廢水的減少,節(jié)約了相應的純水消耗。
2.1.2凝析油還原
焦爐凝析油水原設計為200噸/日的大型精煤氨罐,根據(jù)分析,焦爐凝析油含酚、氯化萘和氨氮較少,相對清潔。通過對降低焦爐煤氣進行水封補給,并將凝析油分流至酚氰廢水酚池,使全廠焦爐煤氣凝析油降至<50t/d,廢水降至7m 3/h
2 . 1 . 3水原煤礦事故事故池還原進入酚氰廢水調(diào)節(jié)池。正常生產(chǎn)條件下,煤礦事故水質(zhì)較好,無污染因素。檢測分析是通過煤礦事故池水進行的。在保證無酚氯化萘的情況下,優(yōu)化通過設備改造和管道輸送。事故水直接送至燒結(jié)混合料中,可減少焦化廢水20m3/h,這不僅減少了燒結(jié)混合工業(yè)用水的用量,還可處理降低焦化廢水,一舉實現(xiàn)雙效益。
2.2苯酚氯化萘廢水處理站的過程控制減少
苯酚中一個好的氧氣罐和再爆炸罐
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